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焦炭鈍化劑,鋼鐵,冶金專用
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產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):275焦炭鈍化劑,鋼鐵,冶金專用 
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最后更新: 2023-08-22 11:16
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5建立售后服務(wù)全國巡查保養(yǎng)制度,無論是老客戶還是新客戶,無論出保還是沒有出??蛻簦鶕?jù)客戶檔案以及使用的時間,定期派出售后服務(wù)人員進行現(xiàn)場檢修與保養(yǎng)(無論客戶是否聯(lián)系我們都定期巡查),巡查制度為:每兩個月從總公司內(nèi)派出專業(yè)技術(shù)人員按照地理位置依次巡查所有客;巡查內(nèi)容為:保養(yǎng)與檢修設(shè)備以及指導(dǎo)客戶正確的操作設(shè)備。

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焦炭鈍化劑

 焦炭鈍化劑
 一、研究開發(fā)的意義
   焦炭的反應(yīng)性是焦炭最重要的高溫冶金性能指標。焦炭反應(yīng)性是指焦炭在一定溫度下與CO2的反應(yīng)速度,其反應(yīng)式為:C+CO2=2CO
   在高爐爐身軟熔帶以上高溫(950℃--1100℃)區(qū),該反應(yīng)在焦炭的氣孔表面上激烈進行,反應(yīng)性越好則焦炭的熔損越大,使得焦炭 形成大量氣孔且氣孔壁變薄,高溫強度降低,產(chǎn)生大量粉末,顯著減弱了焦炭的骨架和支撐作用。高爐表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)?,邊緣氣流 增強,爐缸中心死料柱增大,風(fēng)口及回旋區(qū)的碎焦量增加,爐缸的透氣性變差,鐵口的深度減?。绊懜郀t的順行。還會引起高爐直接還原升高和煤氣化學(xué)能利用降低,導(dǎo)致焦比升高。
   尤其是現(xiàn)代高爐采用大風(fēng)量、高風(fēng)溫和高煤比的強化冶煉措施,焦炭的高溫冶金性能已經(jīng)成為高爐進一步強化和擴大噴煤量的限制 性因素,同時影響高爐一代壽命。因而降低焦炭反應(yīng)性.提高反應(yīng)后強度,改善高溫冶金性能已經(jīng)成為煉鐵界的共識。
   國內(nèi)外都把焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強度作為質(zhì)量評價指標.提出較高的要求。韓國浦項鋼鐵公司要求反應(yīng)強度為69%,寶鋼在噴煤 200kg/t時。焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強度控制在22%--26%和66%--70%的。馬鋼2500m3高爐,從1996年開始規(guī)定在高爐噴煤比    110kg/t條件下。焦炭反應(yīng)性應(yīng)在31%左右。反應(yīng)后強度不能低于57%:煤比150kg/t--200kg/t時,反應(yīng)后強度要提高到60%。鞍 鋼2003年的焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強度平均在30.2%和57.4%。有人建議我國的中型高爐(1000m3級)反應(yīng)后強度應(yīng)>55.0%。大型高爐 (2000m3級)應(yīng)>60.0%。
 二、鈍化劑的現(xiàn)狀和機理
   國內(nèi)近幾年對降低焦炭的反應(yīng)性和提高反應(yīng)后強度研究很多,據(jù)資料報道,重慶大學(xué)與安陽鋼鐵集團有限公司合作,在焦炭轉(zhuǎn)運過程中用ZBS溶液對焦炭進行處理,使焦炭的反應(yīng)性(CRI)降低了16.95%一24.19%;焦炭的反應(yīng)后強度(CRS)提高了6.80%一9.63%。北科大與新興鑄管合作,噴灑一定濃度的溶液,工業(yè)試驗效果明顯
   本研究是在實驗條件下;在焦炭表面噴灑一定嘗試的溶液,使溶解物質(zhì)經(jīng)過脫水結(jié)晶后吸附在焦炭表面形成一層保護膜,部分顆?!〔⑻畛浣固繗饪?從而阻止二氧化碳與焦炭的反應(yīng)和向焦炭內(nèi)部擴散,從而達到降低焦炭反應(yīng)性,提高焦炭反應(yīng)后引度的目的。
 三
、試驗方法

   使試驗結(jié)果具有對比性,參照“GB/T4000-1996-焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強度試驗方法”的標準和要求進行試驗:
 1、試驗主要參數(shù)
 試驗溫度--1100℃ 試驗粒度--21--25mm
 試驗重量--200g±0.5g 氣體為CO2;流量為5L/min,通氣時間為2h
 2、實驗結(jié)果計算
   焦炭反應(yīng)性指標以損失的焦炭質(zhì)量占反應(yīng)前焦炭占反應(yīng)前焦樣總質(zhì)量的百分數(shù)表示。焦炭反應(yīng)性CRI%按(1)式計算:
 式中:m-焦炭試樣質(zhì)量,g; m1-反應(yīng)后殘余焦炭質(zhì)量,g;
   反應(yīng)后強度指標以轉(zhuǎn)鼓后大于IOmm粒級焦炭占反應(yīng)后殘余焦炭的質(zhì)量百分數(shù)表示。反應(yīng)后強度CRS按(2)式計算:
 式是:m2-轉(zhuǎn)鼓后大于10mm粒級焦炭質(zhì)量,g;
 四、實驗工藝及結(jié)果焦炭鈍化劑

   將鈍化劑溶于70℃左右的熱水中,制成5%的水溶液,分別將不同溶液量均勻的噴灑在焦炭試樣表面。以考察鈍化劑附著量的對焦炭高溫性能的影響和效果。
實驗結(jié)果見下表:
試樣號
試樣重
(g)
噴灑量
(ml)
反應(yīng)性
(CRl)%
反應(yīng)后強度
(CRS)%
基準樣
200
0
27.0
62.1
1#
200
4
24.6
66.7
2#
200
8
20.6
74.3
3#
200
12
17.4
78.9
4#
200
16
16.9
79.3
5#
200
24
16.7
79.6

   從圖可明顯的看出:噴灑溶液后焦炭反應(yīng)性降低,反應(yīng)性強度提高。隨著噴灑量的不同變化規(guī)律差異較大,噴灑量在12ml之內(nèi).隨著噴灑量增加焦炭的反應(yīng)性降低,反應(yīng)后強度提高,噴灑量在12ml時與基準試樣相比,反應(yīng)性降低九點四個百分點,反應(yīng)性后強度提高
 十六點八個百分點。噴灑量達16mml和24mml時,焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)后的強度變化不大。根據(jù)噴灑容量折算每噸焦炭的鈍化劑消耗量為:噴灑容量4m1l--1kg/t焦炭8ml一2kg/t焦炭 12ml一3kg/t焦炭 16ml--4kg/t焦炭 24ml一6kg/t焦炭
 五、經(jīng)濟效益分析
   焦炭質(zhì)量的提高,保證了高爐順行,休風(fēng)及風(fēng)口燒損減少,焦比降低,高爐利用系數(shù)增加,爐體壽命提高,高爐生產(chǎn)在經(jīng)濟上的效 益是明顯的。參考鞍鋼過去焦炭強度提高1%,焦比降低0.5%。產(chǎn)量提高10%估算,采用該鈍化劑的經(jīng)濟效益:
   鈍化劑噴灑量3kg/t焦,反應(yīng)性后強度提高16.8%.實際應(yīng)用的差距,故考慮0.5的系數(shù)。按反應(yīng)性后強度提高8.4%計算。以一座 450m3高爐為例,焦450kg/t,鈍化劑8500元/t核算:
 1、增值
 a年產(chǎn)生鐵:3X450×350=472500t年增生鐵:472500t×0.01×8.4=39690t年增生
 鐵效益:200元×39690t=793.8萬元
 b年節(jié)焦炭:0.45×472500t×0.005×8.4=8930.25t年節(jié)焦炭效益:1000元×8930.5t=893.025萬元
 2、鈍化劑消耗一噸焦炭用鈍化劑支出:8500元×0.003=25.5元年支出:22.5元×0.45×472500t=54.2萬元
 3、年效益:793.8元+893.025萬元-54.2萬元=1144.825萬元
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