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數(shù)控雕銑機(jī)廠家,數(shù)控雕銑機(jī)

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東莞市望輝機(jī)械有限公司

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    2013

  • 主     營:

    數(shù)控雕銑機(jī)廠家,數(shù)控雕銑機(jī)

  • 地     址:

    大朗鎮(zhèn)犀牛陂雅瑤街35號

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望輝機(jī)械數(shù)控雕銑機(jī)聯(lián)系電話180 2823 0665。經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)具備設(shè)備設(shè)計、改造和維修的技術(shù)專家及有豐富經(jīng)驗(yàn)的youxiu維修技術(shù)人員,具備良好的職業(yè)素質(zhì),可以為客戶提供良好的維修維護(hù)改造服務(wù)、技術(shù)咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。團(tuán)隊(duì)理念:公司秉承“用戶至上、精益求精、全員參與”的經(jīng)營理論。
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石墨加工中心廠家
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產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):132石墨加工中心廠家 
品牌: 鑫騰輝數(shù)控
功率: 5.5kw
單價: 185000.00元/臺
最小起訂量: 1 臺
供貨總量: 99 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 8 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-11-14 10:10
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  • 交貨期:10天
  • 型號:XTH-SM650
  • 產(chǎn)地:國產(chǎn)
  • 是否現(xiàn)貨:是
  • 產(chǎn)品新舊:全新
  • 產(chǎn)品類型:整機(jī)
  • 主機(jī)工作形式:銑

石墨加工中心廠家鑫騰輝數(shù)控有限公司一直致力于設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體,是一家具備完善的技術(shù)開發(fā)強(qiáng)大的創(chuàng)新能力是專業(yè)化、多元化生產(chǎn),銷售為一體的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè),我們擁有專業(yè)技術(shù)人員、工作人員、和銷售售后人員根據(jù)您的需求為您提供服務(wù)。我們贏得了廣大客戶的肯定和認(rèn)可;同時累積了豐富寶貴的設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。有專業(yè)的技術(shù)人員為廣大客戶提供雕銑機(jī)詳細(xì)的操作和注意事項(xiàng),或咨詢熱線:180-2823-0665(微信同號)。歡迎廣大的客戶前來參觀。

石墨加工中心廠家哪些原因造成數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障

生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到"數(shù)控機(jī)床加工"?>數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強(qiáng)、診斷難度大。導(dǎo)致此類故障的原因主要有以下方面:

1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動或變化

2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULLOFFSET)異常

3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常

4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障

5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。

1、系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動

  系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。選擇品質(zhì)"機(jī)床附件"?>機(jī)床附件認(rèn)準(zhǔn)鈦浩機(jī)械,機(jī)床修理過程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應(yīng)作適時地調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實(shí)測值的變化,需對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。

2、機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常

  一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調(diào)查中到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。

(1)檢查機(jī)床精度異常時正運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對及計算。

(2)在點(diǎn)動方式下,反復(fù)運(yùn)動Z軸,經(jīng)過視、觸、聽對其運(yùn)動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動聲音異常,特別是快速點(diǎn)動,噪聲更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。

(3)檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合"百分表"?>百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況。在單向運(yùn)動精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動,手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度良好。

而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動位移的變化上,可以分為四個階段:

①機(jī)床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);

②表現(xiàn)出為d=0.1mm>;d2>d3(斜率小于1);

③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動,表現(xiàn)出*標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;

④機(jī)床運(yùn)動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動。

  無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,第①段的移動距離也越大。

  分析上述檢查,數(shù)控技工培訓(xùn)認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障;三是存在一定的間隙。選擇品質(zhì)機(jī)床附件認(rèn)準(zhǔn)鈦浩,為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運(yùn)動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。

3、機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常

  在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動時存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時感覺電機(jī)抖動比較嚴(yán)重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。

  分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。

4、機(jī)床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥

。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差*小在0.006mm左右,*大誤差可達(dá)到1.400mm.檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為,記錄下該值。然后在手動方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該語句,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當(dāng)Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。

  對機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。


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