隨著客戶對鑄件質(zhì)量要求提高,越來越多的剎車盤鑄件外觀質(zhì)量不合格,需要進行2次拋丸,主要原因是鑄件有粘砂和脈紋缺陷,脈紋出現(xiàn)在剎車盤風(fēng)道內(nèi),形貌如圖 1,需要通過拋丸處理將其清理掉。

1 試驗方案及方法
1.1 試驗材料
鋼丸直徑 1.7 mm,化學(xué)成分為:C:0.08%~0.20%,Si:0.10%~0.35%,Mn:0.35%~1.50%,S:≤0.035%,P:≤0.035%,金相組織為馬氏體和貝氏體的復(fù)相組織,硬度為 40~55 HRC。為了驗證掛件方式對拋丸質(zhì)量的影響,選用一批脈紋及粘砂缺陷嚴重的鑄件。
1.2 試驗設(shè)備
采用迪砂 HT438 型懸掛式拋丸機,在 HT438 型拋丸機配套的吊籠上進行標(biāo)記,以便數(shù)據(jù)記錄及分析。A、B、C、D、E 表示層的位置,如圖 2。

1.3工藝改進試驗
分析認為,影響鑄件拋丸效果的主要工藝參數(shù)為拋丸時間、拋丸機電流及鑄件在吊籠上的掛件方式。在其它條件不變的情況下,變更試驗參數(shù),**拋丸處理后鑄件的外觀情況。共進行了16 組對比試驗,975 件鑄件,3 000 多個數(shù)據(jù),研究拋丸時間、拋丸機電流及掛件方式對鑄件拋丸處理效果的影響。具體實施方案如表 1 所示。
2 試驗結(jié)果與分析
2.1 拋丸時間對鑄件拋丸效果的影響
圖 4 是各試驗方案的鑄件粘砂、脈紋缺陷情況,表 2 是不同拋丸處理時間對鑄件粘砂、脈紋缺陷的統(tǒng)計。從表 1 及圖 4 可見,對比 #1、#2 及 #3 方案,360 s 的拋丸處理效果**,說明過多延長拋丸時間對解決粘砂和脈紋的效果不大,拋丸處理時間越短,拋丸效果越好。

2.2 掛件方式對拋丸效果的影響
2.2.1 掛件數(shù)量對鑄件拋丸效果的影響
表3是4種掛件方式與粘砂、脈紋缺陷的統(tǒng)計結(jié)果,由表 3 可見,每籠掛 50 件的 9 組鑄件比每籠掛 75 件的 3 組鑄件粘砂和脈紋缺陷比例小,且拋丸效果**的是外圈不掛件的 3 組,不合格比例僅為 13.33%,比原工藝(66.67%)降低了 53.34%;且外圈不掛的 3 組中,拋丸處理時間為 7 min 的拋丸效果**。

2.2.2 掛件層數(shù)對鑄件拋丸效果的影響
表 4 是掛件層數(shù)的鑄件拋丸效果的統(tǒng)計結(jié)果。由表 4 可見,頂部 A 層的拋丸效果*差,其中 #4 方案的 2 件粘砂清理不干凈的鑄件都在 A層。

2.2.3 掛件部位對鑄件拋丸效果的影響
表 5 是不同掛件部位的鑄件拋丸效果統(tǒng)計結(jié)果。由表 5 可見,#1~#12 方案中,外部掛件導(dǎo)致的粘砂和脈紋缺陷的鑄件共 114 件,是內(nèi)部和中部掛件返修件數(shù)量之和。從外、中、內(nèi) 3 個吊籠掛件部位可以看出,無論是脈紋還是粘砂,外部掛件的數(shù)量和比例都是**的,說明外部掛件的拋丸效果*差。

2.2.4 吊籠 #1~#5 桿對鑄件拋丸效果的影響
表6是吊籠 #1~#5 桿上鑄件返修情況統(tǒng)計,由表 6 可見,由于吊籠在拋丸機內(nèi)先順時針旋轉(zhuǎn),再逆時針旋轉(zhuǎn),且時間相同,所以在 #1~#5 桿位置上的鑄件返修情況基本相同,拋丸效果的差異不大。
2.3 拋丸電流對鑄件粘砂的影響
對比 #1、#13 和 #14 試驗方案,增加或減少拋丸電流對拋丸效果影響不大,當(dāng)電流加大后,拋丸效果反而要退步,清理不掉的脈紋和粘砂比例達到 64%。加大拋丸電流后,不僅外部的拋丸效果不好,中部和內(nèi)部的拋丸效果也隨之變差,分析認為,電流加大后,鋼丸速度加快,撞擊工件后改變了鋼丸的正常方向,導(dǎo)致拋丸效果變差。
3. 結(jié)論
通過一系列的工藝改進試驗及生產(chǎn)驗證,得出如下結(jié)論:
(1)合理的掛件方式能很好地降低鑄件表面粘砂狀況,對粘砂和脈紋比較多的特殊結(jié)構(gòu)鑄件,吊籠外圈與頂層不能掛件。
(2)延長拋丸處理時間對鑄件拋丸質(zhì)量的作用不明顯,而將拋丸時間縮短至 300 s 以下,拋丸質(zhì)量會變差,比較合理的拋丸處理時間為 360~480 s,其中拋丸時間為 420 s 時效果**。
(3)拋丸機電流需控制在一定范圍內(nèi),超過范圍后,加大拋丸電流不會改善拋丸質(zhì)量,反而會增加丸料與設(shè)備損耗,浪費資源和人力。